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第374章 智能设备适配改造与试产(1/2)

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三款区域限定产品配方的正式定型,让林记与家乐福新品推广季的对接进入冲刺阶段。根据双方约定,林记需在配方定型后2周内完成智能工厂设备适配改造,启动小批量试产,确保上市前有充足的产能储备。然而,当陈曦团队对现有智能生产设备进行全面排查后,发现了一个关键问题:现有设备无法满足三款定型产品的新增原料添加需求。设备改造的紧迫性瞬间凸显,一场与时间赛跑的设备升级攻坚战正式打响。

核心微冲突精准聚焦:设备改造的进度与质量直接决定试产启动时间,进而影响新品上市节奏。具体设备适配问题清晰明确:一是巧克力蟹壳黄所需的巧克力酱需35-40℃的精准控温输送,现有配料系统的输送管无恒温功能,温度波动会导致巧克力酱凝固或变质,影响产品丝滑口感;二是榛子味蟹壳黄的榛子碎需实现每盒10g的定量均匀撒布,现有撒布装置精度不足,误差可达±2g,无法保证颗粒感的一致性;三是黑麦桂花糕的黑麦粉需单独投料通道,现有投料系统为通用通道,若与普通面粉混用会导致串味,破坏麦香的纯粹性。更严峻的是,常规设备改造需2周时间,而按当前进度,若不压缩改造周期,将无法按时启动试产,错过家乐福新品推广季的上市窗口期。“设备是量产的核心保障,改造工作必须在1周内完成,为试产预留充足时间。”陈曦在设备改造专项会议上明确表态,他随即牵头组建改造专项组,联合中德技术团队制定数据化改造方案,确保改造高效推进。

智能配料系统升级成为改造工作的核心,专项组采用“模块化设计+加班施工”的模式,将改造周期从2周压缩至1周。针对三大设备适配问题,专项组制定了精准的改造方案:其一,为巧克力酱输送环节新增“智能控温模块”,定制35-40℃恒温输送管,管身缠绕柔性加热丝,配备高精度温度传感器,实时监测输送过程中的温度变化,当温度低于35℃时自动启动加热,高于40℃时触发降温,确保温度波动≤1℃;同时在输送管末端增设压力传感器,避免巧克力酱因流动不畅导致堵塞。其二,为榛子碎撒布环节加装“定量均匀撒布装置”,采用伺服电机驱动螺旋送料结构,通过精准控制电机转速实现每盒10g的定量输送,撒布精度误差控制在±0.5g以内;装置底部设计多组均匀出料口,配合传送带的匀速运动,确保榛子碎均匀覆盖在产品表面。其三,为黑麦粉投料环节新增“独立投料通道”,通道采用食品级不锈钢材质,配备专属的投料阀门和计量装置,与普通面粉投料通道完全隔离;同时在通道末端增设气流吹扫装置,生产结束后及时清理残留,避免串味。

陈曦在此次改造中创新性地采用“3D建模模拟改造效果”,大幅提升了改造效率。他带领技术团队利用工厂现有设备的3D模型,将新增的控温模块、撒布装置、独立投料通道等改造部件逐一导入模型中,进行虚拟装配和运动模拟。在模拟过程中,团队提前发现了“巧克力酱恒温输送管与现有烘烤机组的空间冲突”问题——原设计的输送管路径会与烘烤机的进料口干涉,导致设备无法正常运行。针对这一问题,专项组及时调整输送管的走向,将直线输送改为弧形绕行,避开干涉区域。通过3D建模模拟,团队还排查出撒布装置安装高度不当、独立投料通道计量装置信号延迟等5处潜在问题,均在正式施工前完成了方案调整。“3D建模让改造方案更精准,避免了施工中的返工,仅这一项就将改造效率提升了30%。”陈曦介绍道,原本预计3天完成的核心部件安装,最终2天就顺利完成。

设备改造同步推进的同时,参数调试工作也有序开展。专项组针对三款限定产品的生产工艺要求,在智能工厂的“参数快速切换模块”中新增了专属参数包,实现不同产品生产的快速切换:黑麦桂花糕的参数包明确设定黑麦粉投料比例20%、桂花浓缩汁添加时序(投料后3分钟)、烘烤温度180℃、烘烤时间23分钟;巧克力蟹壳黄的参数包设定巧克力酱输送温度38℃、输送速度5l/s、可可脂涂层喷涂厚度0.5、烘烤温度175℃;榛子味蟹壳黄的参数包设定榛子碎撒布量10g/盒、撒布时序(面团成型后1分钟)、烘烤温度180℃、烘烤时间13分钟(较基础款缩短2分钟)。为确保参数的准确性,技术团队进行了多轮模拟调试,通过设备空载运行验证参数的可行性,将参数误差控制在±1%以内。例如,在调试巧克力酱输送温度时,团队通过反复测试,确定38℃为最佳输送温度,此时巧克力酱的流动性和丝滑度最佳,且不会因温度过高导致风味流失。

员工培训是设备改造后保障量产顺利推进的关键环节。专项组制定了“理论+实操”的双轨培训方案,覆盖所有中德操作工和设备维护人员。理论培训内容包括新增设备的工作原理、操作流程、参数设置规范、常见故障排查方法等,培训结束后进行闭卷考核,80分为合格线,未合格者需参加二次培训;实操培训则在改造后的设备上进行,由中德技术骨干现场指导,要求员工独立完成3批次产品的完整生产流程,包括原料投放、参数设置、设备监控、产品出料等环节,确保能够熟练应对生产过程中的各类情况。培训过程中,中德员工充分交流,碰撞出不少优化思路。德方操作工马克在实操榛子碎撒布装置时发现,当榛子碎湿度略高时,容易在出料口堆积堵塞,他提出“在撒布装置底部增加震动功能,通过高频轻微震动避免颗粒堵塞”。陈曦团队立即对这一建议进行评估,在撒布装置底部加装了微型震动电机,调试后设备堵塞率从原来的5%降至0.3%,大幅提升了生产稳定性。

经过1周的紧张奋战,智能设备适配改造工作圆满完成。专项组随即启动试产验证工作,制定了“3天小批量试产”计划,每天每款产品试产1000盒,重点验证设备稳定性、产品合格率和产能达标率三大核心指标,设定的达标阈值为设备故障率≤0.5%、产品合格率≥99%、产能达标率≥90%。试产第一天,三款产品同步启动生产,陈曦团队全程驻守生产现场,实时监控设备运行数据和产品品质变化。上午9点,巧克力蟹壳黄生产线率先出现小问题:恒温输送管的温度出现短暂波动,从38℃降至34℃,触发了系统预警。技术团队立即排查,发现是加热丝的接触不良导致,仅用5分钟就完成了修复。随后的生产过程中,设备运行逐渐稳定,未再出现重大故障。

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