第335章 海外订单激增与产能缺口评估(2/2)
会议上,团队成员各抒己见,提出了一系列解决方案。陈曦建议:“我们可以对现有设备进行改造,更换高负荷的轴承和传动装置,提升设备的连续运转能力;同时,新增2台智能温湿度监测仪,实时监控面团发酵环境,减少品质波动。”苏晚则表示:“针对德国市场的低糖需求,我们可以优化配方,在保留传统口感的基础上降低20%的糖分含量,目前低糖版的研发已取得初步进展,可尽快投入批量生产;对于意大利市场的果味需求,我们可以小批量试产,避免占用过多产能。”
老徐提出了生产排班优化方案:“我们可以实行‘两班倒’制度,每班7小时,确保设备每天有3小时的停机检修时间,减少设备损耗;同时,优化生产流程,将原料清洗、面团发酵等环节进行并行处理,提升生产效率。”李萌萌则建议:“我们可以与FedEx沟通,优化物流运输方案,将交货周期从12天延长至13天,为生产争取更多时间;同时,建立海外订单优先级机制,确保核心市场的订单优先交付。”
林默认真听取了大家的建议,结合数据化分析结果,最终确定了三项核心解决方案:一是设备改造与工艺优化,下周起对现有4台揉面机、2台蒸制设备进行改造,更换高负荷零部件,新增4台智能温湿度监测仪,预计改造后设备故障率可降至3%以下;同时,固化低糖版桂花糕的生产工艺,制定果味试销装的生产标准。二是生产排班与流程优化,实行“两班倒”生产制度,设备日均运转14小时,预留3小时检修时间;优化生产流程,将日均产能提升至320盒,月产能可达9600盒,扣除国内4000盒需求后,可满足海外5600盒订单需求,应对当前的订单激增。三是订单与物流协同优化,与德国、意大利的合作超市沟通,将低糖版订单的上线时间推迟至下月中旬,为配方调整和产能准备争取时间;与FedEx签订优先运输协议,确保货物按时交付。
方案确定后,团队立即行动起来。陈曦牵头联系设备改造厂家,确定了改造方案和时间节点,要求厂家在5天内完成设备改造;苏晚团队加快低糖版桂花糕的配方优化,对近10批次的试产样品进行检测,确保硬度值、香气保留率等指标符合标准;老徐重新制定生产排班表,组织员工进行新的生产流程培训;李萌萌则对接德国、意大利的合作超市和FedEx,沟通订单调整和物流优化细节。
在设备改造过程中,陈曦全程跟进,与厂家技术人员一起调试设备参数。他发现,通过更换高负荷轴承和优化传动装置,揉面机的连续运转能力显着提升,揉面精度也恢复到了正常水平。新增的智能温湿度监测仪能够实时反馈数据,工作人员可以根据数据及时调整发酵环境,有效减少了品质波动。经过5天的改造和调试,设备故障率降至2%,品质波动批次占比降至3%,产能优化方案初见成效。
苏晚团队也顺利完成了低糖版桂花糕的配方优化,新配方的糖分含量降低20%,硬度值稳定在26-28N,香气保留率达89%,完全符合欧盟标准和德国市场的需求。他们还研发了桂花草莓味、桂花橙子味两款果味试销装,每款试销装50盒,计划在下月订单中同步发送给意大利的合作超市。
张经理则继续深化海外市场调研,他通过视频会议与德国、意大利的超市负责人保持密切沟通,收集更多的消费者反馈数据。他在最新的调研中发现,德国华人社区的年轻群体对包装设计有更高的要求,希望增加环保材质包装和节日限定款;意大利华人则更注重产品的便携性,建议推出独立小包装。这些反馈为团队后续的产品升级和包装优化提供了重要方向。
然而,产能优化的挑战还未完全结束。设备改造后的稳定性能否持续?低糖版和果味试销装的生产能否顺利融入现有生产线?德国、意大利超市对订单调整的接受度如何?若后续海外订单继续激增,现有产能能否应对?林默团队深知,规模化拓展的道路从来不会一帆风顺,必须时刻保持警惕,用数据化手段精准把控每一个环节。
深夜的生产车间里,改造后的揉面机正在平稳运转,工作人员按照新的排班表有序操作。林默站在车间门口,看着眼前忙碌而有序的景象,心中充满了坚定。从首单的1000盒到如今的5000盒,林记的海外业务实现了跨越式增长,这背后离不开团队的努力与坚守。未来,他将带领团队继续以数据为驱动,以品质为核心,优化产能布局,满足海外市场的差异化需求,让林记的非遗桂花糕在欧洲市场绽放更耀眼的光芒。
而张经理在报告中提及的德国市场低糖版订单需求,也让团队更加明确了产品本地化创新的方向。苏晚已经开始制定长期的产品研发计划,除了低糖版和果味版,还计划推出无添加版、 gten-free(无麸质)版,以满足不同海外消费者的需求。林记的海外非遗之旅,正在迎来更广阔的发展空间。