第368章 设备极限产能测试与产能达标验证(1/2)
低糖桂花糕的热销让林记在欧洲市场的版图持续扩大,家乐福西班牙、葡萄牙门店的拓展协议已进入最终洽谈阶段,而成为家乐福核心供应商的认证工作也同步推进。根据双方约定,林记需在第6个月达成15万盒/月的产能目标(日均产能5000盒),这是获取核心供应商资质的关键前提。此前,智能工厂设备最高日均产能仅为4800盒,尚未达到目标阈值,且持续高负荷运转可能引发一系列问题。摆在团队面前的,是一场关乎市场拓展大局的产能攻坚战。
核心微冲突已然成型:要达成15万盒/月的目标,设备需开启16.5小时/天的满负荷运转模式,具体排程为早班6点-16点、晚班16点-22点30分。但团队预判,这样的极限运转状态可能导致两大风险:一是设备故障率反弹,从当前的0.8%升至1.2%的警戒线,一旦出现频繁故障,将直接中断生产;二是员工疲劳操作,晚班员工日均工作时长将增加1小时,达到6.5小时,长期高强度工作可能引发操作失误,影响产品品质。更关键的是,若此次极限产能测试失败,不仅无法按时达成产能目标,还会延误家乐福核心供应商的认证进度,进而影响西班牙、葡萄牙等新市场的拓展计划。“这是我们必须跨过去的坎,测试只能成功,不能失败。”林默在跨洋紧急会议上态度坚决,“由陈曦牵头技术保障,托马斯统筹生产与人员调配,举全团队之力确保测试达标。”
极限产能测试专项组迅速成立,首要任务是制定科学详尽的测试方案。经过中德团队多轮研讨,最终确定测试周期为连续7天,核心目标是验证设备在满负荷运转下能否稳定实现日均产能≥5000盒,同时将设备故障率控制在≤1%以内。测试方案涵盖设备保障、人员调配、数据监测三大核心模块,每一个环节都明确了责任人和执行标准。“我们要以数据为核心,既要验证产能上限,也要确保生产全流程的稳定性。”陈曦在测试方案解读会上强调,他带领技术团队梳理了设备过往的运行数据,预判了可能出现故障的薄弱环节,为设备保障措施的制定提供了精准依据。
设备保障是测试成功的核心基石。专项组决定在测试前24小时启动全设备深度保养工作,这比常规的三级保养更为全面细致。技术团队对20台套核心设备进行了逐一拆解检查,重点排查轴承、电机、电路接口等易损耗部件。经检测,发现5个轴承存在老化迹象,12处电路接口存在松动风险,这些都是高负荷运转下可能引发故障的关键隐患。技术人员立即更换了老化轴承,采用专用工具加固了电路接口,并对所有设备的传动系统、散热系统进行了全面清洁与润滑。同时,专项组启用了升级后的设备故障预警系统,将温度、转速、电流等核心监测指标的预警阈值进一步细化,确保系统能更精准地预判故障风险。为应对突发故障,专项组安排了2名中方技术人员和2名德方技术人员24小时驻厂,组建了应急维修小组,明确要求所有故障必须在1小时内修复,最大限度缩短停机时间。“我们要做到防患于未然,同时做好应急兜底,确保设备全程稳定运转。”德方技术负责人马克表示。
人员调配环节,原有的两班制模式已无法适配16.5小时的满负荷运转需求,且容易导致员工疲劳操作。托马斯结合中德员工的工作习惯和语言沟通需求,创新性地提出采用“三班倒”模式:早班6点-14点(8小时)、中班14点-22点(8小时)、晚班22点-6点(8小时)。这样的排班既保证了设备16.5小时的连续运转(各班次衔接预留30分钟交接时间),又将员工日均工作时长控制在8小时以内,有效避免了疲劳操作。为确保跨文化团队协作顺畅,托马斯制定了“中德员工交叉排班表”,每个班次都配备1名中方主管和1名德方主管,同时确保每班至少有3名具备双语沟通能力的员工,解决了语言沟通障碍。此外,专项组还推出了极具吸引力的激励政策:测试期间所有参与员工享受双倍加班餐补,若测试达标,每人额外发放200欧元绩效奖金,有效提升了员工的工作积极性。“员工是产能达成的核心力量,只有保障好员工的状态,才能确保测试顺利推进。”托马斯在人员动员会上说道。
数据监测体系的搭建是确保测试效果可追溯、可分析的关键。专项组制定了《极限产能测试数据记录表》,要求每小时记录一次核心数据,包括每小时产量、设备运行参数(温度、转速、电流)、设备故障情况、员工操作效率、车间环境温度等。同时,搭建了实时数据监控看板,中德团队管理人员可同步查看测试进度和各项指标,一旦出现数据异常,立即介入处理。苏晚团队也全程参与数据监测,重点跟踪不同班次、不同时段的产品品质数据,确保产能提升的同时,品质不打折。
一切准备就绪,极限产能测试正式启动。第一天清晨6点,早班员工准时到岗,经过30分钟的交接和设备预热,生产线按计划启动。智能配料系统精准加载配方参数,揉面机组、烘烤机组有序运转,AGV机器人高效转运原料和成品,整个生产流程顺畅高效。上午10点,数据看板显示,前4小时累计产量达1280盒,平均每小时320盒,远超预期的每小时280盒(日均5000盒对应的小时产能)。中午12点,设备故障预警系统发出轻微预警,提示1台揉面机组的电机温度略高于正常阈值,驻厂技术人员立即赶到现场,发现是散热风扇积尘导致,仅用20分钟就完成了清理,设备恢复正常运转,未对生产进度造成影响。
测试进入第三天,团队逐步适应了三班倒的节奏,中德员工的协作愈发顺畅。中班期间,一名中方操作工对蟹壳黄的烘烤参数调整不熟悉,德方主管立即通过双语操作手册进行指导,并现场演示调整方法,很快帮助对方掌握了操作技巧。晚班生产期间,车间温度略有下降,苏晚团队及时记录了这一情况,并对晚班生产的桂花糕进行了抽样检测,确保品质稳定。前三天的测试数据显示,日均产能达到5100盒,设备故障率稳定在0.6%,各项指标均符合预期,团队信心倍增。
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