第57章 胡建国:学习“精益思想”,创新企业管理 (上)(2/2)
通过资产重组等策略,成功提升资金效益达178万元。通过清理超过1300万元的不良资产,相应减少流动资金近2000万元。通过严格的预算及审核控制,厂内零星计划项目大幅缩减,节省开支超过270万元。通过规范化的能源管理,转供收费较上年增长21%,增至90多万元,同时谷电作业用电成本降低74万元。通过实施比值比价采购策略,前沿采购成本同比减少1000万元。
2001年,他们大力推进投入产出核算,不仅首次真实反映出废品损失,而且将辆份损耗从39元降至11元左右,累计降低制造成本415万元。通过招标比值比价采购,降低采购成本1058万元;通过合理调度资金,全年节约财务费用766万元。
车身人自我约束,杜绝浪费,如今不仅做到少花钱或不花钱来增加效益,而且精益思想的引入改变了传统思维方式、生产方式和管理方式,从而引发了一系列根本性的管理变革。
二、企业效率来源于严格的常规管
“效率”一词,在字典中的解释是指单位时间内所完成的工作量的大小。深知国有企业决策层将缺乏提高效率的前提归结为严格的常规管理。胡厂长认为,管理的关键不在于制度标准的不断翻新,而在于严格认真地抓落实。
严格管理能够培养职工令行禁止、认真负责的敬业精神。如果人人都能做到敬业爱岗、认真负责,工作效率的提高就有了可靠保证。基于这种认识,从严管理便渗透到工厂管理的方方面面,成为长抓不懈的日常工作之一。
狠抓劳动纪律,严格厂规厂纪。过去,该厂对违反劳动纪律的职工一律只给予少量罚款,按规定只有旷工累计达到30天才能解除劳动合同。由于政策弹性大、操作性差,实际上这些规定很难得到落实。职工不到下班时间提前离岗的现象十分普遍。
常规管理曾认为,自由散漫的习惯一旦养成,很多常规场景都形同虚设,正常工作都会受到影响。为此,1998年他们提出了着力抓好劳动纪律、挂牌上岗和厂区禁烟“三件小事”,并向职工反复揭示这些看似小事而并非小事的理由:连基本纪律都抓不好的企业,工作效率无法提高,其他管理更无从谈起。
1999年,他们结合用工制度改革,进一步从严规范制度,明确规定上班迟到、早退、中途离岗以及从事打牌、下棋、织毛衣等与工作无关的行为,一次违规即列入解除劳动合同的条款。至今,因违反劳动纪律,已有49人被解除劳动合同。
从此,职工们不再将违反纪律视为小事,而是当作与自身“饭碗”紧密相关的大事。这一观念转变,不仅使劳动纪律得到根本性改善,也推动了其他各项规章制度的落实。同时,严格把控产品质量,进一步完善了质量管理保证体系。
胡厂长说,近年来,他们将提高产品质量视为提升企业核心竞争力的重要举措,严格按照ISO 9000系列标准要求,建立健全质量管理制度。在落实质量责任制中,依据质量事故等级,除了追究直接责任外,相关领导也要承担领导责任。
先后有两名单位领导因质量事故受到行政警告和免职处分,这在历史上前所未有。奖惩分明,每年奖励在产品质量改进中作出贡献的员工,显着提升了职工的质量意识,使得外观、密封性等长期难以解决的产品质量问题得到明显改善,产品质量稳步提升。
严格安全管理,提升本质化安全水平,车身厂作为冲压大厂,安全形势一直是决策层关注的重点。每年将安全工作列入厂长方针目标管理的主要内容,责任逐级落实,层层签订责任书。对违纪人员,无论身份,均按章处理。由于从严管理,自1998年以来,已连续4年未发生冲压伤亡事故。